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1000MW机组塔式炉脱硫增效剂的应用

  日期:2019-02-17 03:02:47  浏览量:96   移动端
导读:1000MW机组塔式炉脱硫增效剂的应用湿法烟气脱硫是世界上大规模商业化应用的脱硫方法之一。湿法烟气脱硫工艺投资较高,运行能耗很高,并且随
1000MW机组塔式炉脱硫增效剂的应用湿法烟气脱硫(WetFlueGasDesulfurization,WFGD)是世界上大规模商业化应用的脱硫方法之一。湿法烟气脱硫工艺投资较高,运行能耗很高,并且随着国家污染物排放标准要求的提高,部分火电厂出口SO2浓度已经达不到排放要求。

脱硫增效剂是一种专业应用于电厂脱硫工艺,能够提高脱硫效率的化学药剂,具有无毒、增效效果明显并且不会对系统产生不良影响的优点。某1000MW机组为提高脱硫效率并且降低脱硫工艺能耗,使用了英国宝莱尔公司生产的脱硫增效剂进行了试验,使用增效剂后脱硫效率明显提高,并且起到了显著的节能效果,增效剂的添加对浆液及石膏品质无不良副作用,而且未发现其对系统及设备有任何不良影响。

引言

我国火力发电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置的运行普遍存在能耗和运行成本高、对煤种硫分的适应能力差、吸收塔后续设备堵塞结垢现象严重、设备磨损严重等问题。脱硫装置的增容改造耗资巨大,改造施工周期约半年,给电厂带来前所未有的经济及环保压力。

专用于石灰石一石膏湿法脱硫系统的增效剂具有高效、节能的效果。若能在不对原有脱硫设备进行增容改造的前提下,应用脱硫增效剂来满足脱硫系统的设计脱硫效率是一种有效的方法。

1脱硫增效剂的应用

1.1机组情况简介

某公司2×1000MW机组配套使用上海锅炉厂生产的超超临界参数、变压运行、螺旋管圈直流锅炉。锅炉型号:SG-3044/27.46一M53X。采用单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、露天塔式布置方式。设计煤种为神府东胜煤、校核煤种为大同煤。

该机组配套脱硫装置采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,一炉一塔。吸收塔各有4台浆液循环泵(额定功率分别为1120kW、1250kW、1400kW、1400kW),机组吸收塔有效容积约为3300m3。

目前SO2执行排放标准为:烟囱出口SO2排放浓度低于100mg/m3。目前系统整体脱硫电耗较高,且对于环保标准存在较大压力,因此在6号机组脱硫系统使用增效剂进行了试验。

1.2加药试验

加药试验从2015年8月11日开始。8月11日初次投加药剂1400kg,药剂分两次加入到6号机组吸收塔脱硫地坑内,通过提升泵打入脱硫塔内,地坑的搅拌器保持开启,确保药剂的溶解和扩散均匀,为补充系统每天运行造成的药剂损失,后续日均加约45kg药剂,11号到18号共加药320kg。

1.3加药效果分析

1.3.1减排效果

表1是6号机组加药前后的减排数据。从表中可以看到,在负荷、入口浆液pH值等工况基本相同的情况下,入口SO2浓度在1198-1377mg/m3时,加药后净烟气SO2浓度由原来的平均68mg/m3下降到26mg/m3,脱硫效率由94.8%提高到97.9%提高了3.1%。

从加药后烟囱出口SO2浓度的变化曲线可以看到,脱硫增效剂的使用能明显提高脱硫效率,为电厂SO2的达标排放提供了保障。

表16号机组加药前后减排数据

1.3.2停泵节能效果

表2是6号机组加药前后的运行数据。从表中可以看到,在负荷和入口SO2浓度等工况基本相同的情况下,入口SO2浓度在1400-1600mg/m3时,加药后循环泵运行2和3,与加药前相比可停运一台循环泵,并且加药后的系统净烟气SO2浓度与脱硫效率与加药前相比基本不变。

表26号机组加药前后停泵节能数据(低硫煤)

5、6号机组脱硫系统试验之前2台机组的厂用电率相差不大,试验期间电耗率6号机组较5号机组最少降低0.1%,最多可降低0.29%,也就是厂用电率可以降低0.1%-0.29%,其节能效果显著。

1.3.3后续运行效果

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