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白酒生产废水该如何处理?处理工程设计流程一览

放大字体  缩小字体   日期:2022-06-27 13:14:01  浏览量:149   移动端

白酒在固态发酵、蒸馏过程中会产生不同浓度的废水。

直接排放会对环境造成严重的危害。

因此,需要经过合理的白酒废水处理后方可排放。


白酒废水水质浓度高、酸性、色度高,白酒废水可生化性好。

可采用生物法以及化学法作为白酒生产废水处理技术对其进行处理。


生物法


生物法除磷是指好氧型细菌在一定条件下会对有机磷或者偏磷进行硝化分解,一部分磷会被微生物吸收,从而变为微生物污泥;另外一部分磷会被分解转化为为正磷小分子,在后续处理中,还要继续通过化学法将正磷小分子沉淀。


从除磷效率来说,生物除磷法并不能把磷处理到低浓度,一是因为微生物分解有机磷的能力有限,二是磷残余在微生物的体内会因为新陈代谢而把磷排出。



化学法


化学法除磷包括化学沉淀、离子交换、反渗透、电渗析等方法。

以化学沉淀法应用广泛,后几种方法因处理费用太高不常被使用。


一般来说,生物法能解决大部分的总磷,但不一定能完全降到排放标准以下且由于工艺老化、或者季节转变气温降低等原因会出现总磷浓度超标而工艺降不下来的时候。

这时就需要生物法和化学沉淀法结合使用。


实际操作:


某白酒生产企业一新建废水处理工程,采用“预处理—UASB—化学除氮磷—五级Bardenpho—MBR—臭氧氧化—混凝沉淀—深度处理”工艺流程,工程投入使用后,出水水质达到发酵酒精和白酒行业最严格的排放限值要求。


设计采用物理化学法预处理,以厌氧、好氧生物处理为主体,再辅以化学后处理和膜分离深度处理等多级串联工艺,完成该废水的达标排放任务。

具体工艺流程如图1所示。



白酒生产废水处理工程的设计要点


1、预处理单元


预处理工艺包括3个方面的功能:固液分离、悬浮物初沉和水质水量均衡调节。


针对固形物和悬浮物的冲击,本工程重点强化预处理过程,设三级格栅、气浮、混凝沉淀等多种预处理措施,可确保在预处理阶段高效去除固形物和悬浮物,且以上设施均设于调节池前,可防止这些固态污染物在长时间的存贮过程中再次溶解释放,增加废水中各项溶解性污染物的浓度。

一期运行时发现初沉池表面存在大量浮渣,撇渣后仍有少量进入调节池,为增强悬浮物去除效果,二期新增了气浮设备。

缓冲池的设置,是为气浮、混凝的加药提供相对稳定的水量和相对均衡的水质。


针对来水水量和水质波动大的特点,设置超大容积调节池(停留时间大于2 d)和事故池(停留时间大于1 d),且Ⅱ期与Ⅰ期预处理单元可根据来水情况在并联和串联模式间灵活切换。


2、 厌氧处理单元


为保证后续好氧生物处理及脱氮除磷对碳源的需求,需将COD去除率控制在70%~80%,为后续处理预留较多的碳源。

设计选用了技术成熟、运行简易稳定、施工难度小的UASB工艺,而非除碳效率高且对地载力要求高、施工难度大的IC、EGSB等高效厌氧工艺。

因就地利用较为困难,本工程厌氧产生的沼气,由沼气火炬就地燃烧处理。


3、化学脱氮除磷单元


本工程原水中的氮磷浓度较高,仅靠好氧生物脱氮除磷是很难实现达标排放,需在好氧单元前进行化学法脱氮除磷。

为尽量减少药耗及化学药剂对后续生化单元的影响,本设计采用 “吹脱CO2+MAP+HAP+混凝沉淀” 工艺。

吹脱CO2可提高废水pH,可减少后段化学反应中碱的投加量,预计厌氧出水经过化学脱氮除磷单元后,预计其TP和TN(以NH+4-N形式存在)分别小于10 mg/L和100 mg/L。


4、 好氧处理单元


化学处理后的废水中氮、磷仍较高,须选择具有脱氮除磷功能的好氧生化工艺。

采用具有高效脱氮性能的五级Bardenpho工艺,且将MBR引入该工艺替代二沉池。

通过投加外碳源调整C/N>6,此单元氨氮和总氮去除率均可达到90%以上,预计出水TP<0.5 mg/L、TN<15 mg/L、COD<50 mg/L。

MBR工艺中选用经久耐用且操作运行简单的板式膜,使上述好氧工艺具备了高效和运行稳定的双重特性。


Ⅱ期与Ⅰ期好氧池可实现并联和串联模式灵活切换,低浓度或大水量轮次时可采用并联模式运行,高浓度排水轮次时可采用串联模式运行。


5、“臭氧氧化+后混凝”单元


MBR出水的色度和TP(部分TP以有机磷形态存在)两项指标仍有可能会超标,为此选用臭氧氧化和后混凝工艺。

通过强氧化过程,既脱色又改变含磷污染物和有机物的分子形态,再用混凝沉淀的方法,将上述微量的污染物去除,从而使有机物、氮、磷、色度等各项指标均稳定地达到GB 27631-2011(直排)排放要求。


6、深度处理单元


为满足类地表Ⅲ水质排放要求,有机物、氮、磷、色度等各项指标仍需进一步降低。

为此本设计设置了可满足更高水质要求的深度处理单元:砂滤+浸没式超滤+活性炭吸附。

浸没式超滤操作弹性大,运行管理方便,维护成本低,对大分子胶体污染物有较好的去除效果,再辅以活性炭对超滤出水中的微量溶解性污染物进行吸附,可全面降低各类污染物浓度,为出水水质达到类地表Ⅲ要求提供保障。


7、污泥处理系统


本设计采用两级脱水工艺,第一级采用叠螺式污泥脱水工艺,脱水后的污泥含水率约为80%~85%。

第二级采用空气源热泵低温干化设备,通过热泵产生热风对脱水污泥进行深度脱水,烘干后的污泥含水率低于50%,为后续的综合利用、焚烧、填埋创造了条件。

烘干尾气冷凝后返回废水系统进行处理,整个烘干过程不产生异味。


8、 臭气处理系统


本设计选择生物除臭工艺处理收集的尾气。

厌氧和好氧、后处理等单元基本不产生臭气,因此只对预处理、厌氧出水吹脱和污泥浓缩、污泥处理等单元扩散的尾气进行专门收集。

经过生物处理后,收集的高浓度臭气中的NH3和H2S及其他致臭污染物,均可得到高效去除,使外排尾气不造成周边空气污染,厂界臭气浓度符合臭气污染物排放标准要求。


9、自控与监控设计


该废水处理厂建设场地狭长,长350 m,宽30 m,配电系统设计上采用放射式与树干式相结合的混合配电方式。

全厂自动化程度较高,设自动控制系统和视频监控系统,全部数据上传至办公楼中控室上位机中,并设电视幕墙,可随时监测现场情况,方便远程控制和监督管理。



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